格裡(lǐ)森磨齒機故障診斷(duàn)與維修(xiū)

2023-02-06

孟凡榮 單淑梅 王智

(長春汽車(chē)工業高等專科學校 吉林長春 130013;一汽解放事業本部傳動事業部軸齒廠 吉林長春 130013)

格裡森磨齒機300TWG進行磨齒加工時出現砂輪撞碎故障,文(wén)章對問題産生(shēng)的原因進行分析,真因在(zài)于磨齒機電主軸軸承研傷,詳細地(dì)闡述了維修過(guò)程,對同類設備的維修具有一定的借鑒意義。

格裡森磨齒機300TWG是2012年購置,在筆者車間主要用于12TA變速箱輸出軸1542齒輪的熱後磨齒,其(qí)中(zhōng)X軸、Z軸、A軸為進給滑台(tái),C軸為工件電主軸,功率(lǜ)19kW,轉速可達1500r/min。

01 故障現象(xiàng)

磨齒機加工兩個月連續内出現砂輪撞碎11次,造(zào)成設備停機時間平均每次4.5h,砂輪更換和調(diào)整造成了成本和工時的(de)提高,可動率大大降低。

02 原因分析

從材料、方法和機床本身三方面考慮,經分析可能出現砂(shā)輪撞碎現象(xiàng)的原因如(rú)下:

(1)砂輪不符合工藝要求。

(2)毛坯(pī)尺寸超差。

(3)夾具磨損、更換問題或夾具(jù)不達标。

(4)磨削工藝不合(hé)理。

(5)電主(zhǔ)軸控制輸出不穩定。

(6)砂輪主軸精度偏差。

(7)電主軸精度(dù)偏差(chà)。

03 解決過(guò)程

3.1排查真因

針對上面分析可能導緻砂輪撞碎(suì)的原因進行逐一排(pái)查:

(1)經檢查(chá)砂輪存(cún)放時間在有(yǒu)效期(qī)内,裂紋實驗和硬度測試(shì)達(dá)标。

(2)測量加工(gōng)前工件的工藝參數,均符合工藝要求。

(3)查看工裝夾具使用記錄,近半年内未更換,對使用的夾具進行參數測量,符合工藝要求。

(4)對加工參數進行确認(rèn),磨削(xuē)參數合理沒有進行修改。

(5)監控電主軸輸出電壓,在正常波動(dòng)範圍内。

(6)對砂輪主(zhǔ)軸精度監控測量(一周),砂輪(lún)主軸精度符合要求,一周内監控無異常。

(7)對電主軸精度進行監控測(cè)量(liàng)(一周),主軸精度不(bú)穩定,一周(zhōu)内3次異(yì)常(cháng),并發生砂輪撞碎問題,電主軸精度(dù)測量數據統計(jì)如圖1所示。

圖1 電主軸精度測量數據(jù)

砂輪撞碎的真因在于電主軸精度(dù)偏差,具體造成精度(dù)偏差的原因尚不明确。電主軸屬于(yú)設備的重(zhòng)要部件,出現問(wèn)題大多數使用者都是聯系廠家維修,主軸整體更換,恢複精(jīng)度準确,維修費用10萬元,備件費用14萬元,總費用25萬元,預期在費(fèi)時間2周。考(kǎo)慮到生産進度緊張和維修成(chéng)本,筆者決定嘗試自主維修,雖然沒有拆(chāi)卸維修過(guò)電主軸,但是一方面費用(yòng)低,周(zhōu)期短,一方面可以積(jī)累維修經(jīng)驗,便于改(gǎi)進改善,防止同類(lèi)故障再次發生。

手動盤動主軸,主軸沉重,旋轉過程中有松有緊(jǐn)。結合圖紙,拆開(kāi)主軸(zhóu)上端蓋,主軸前端軸(zhóu)承潤滑脂(zhī)變黑變硬,軸承磨損。主軸密封采用氣密封,機床廠懷(huái)疑是筆者廠壓縮(suō)空氣(qì)存在污染導(dǎo)緻潤滑油污(wū)染,經檢查空氣過(guò)濾裝置和空(kōng)壓機沒有(yǒu)污染存在(zài),排除壓縮(suō)空氣污染的可能性。考慮潤滑(huá),給電主軸加注潤滑脂,但(dàn)是(shì)無法注入。經查看電主軸圖紙,發(fā)現設計上存在缺陷,潤滑油道(dào)被主軸外圈阻擋,如按照機床電主軸的油脂加注口執行則無法加注(zhù)潤滑脂,電主(zhǔ)軸機械裝配圖(tú)如圖2所示。

圖2 電主軸裝(zhuāng)配圖

同時購入的3台格裡森磨齒機300TWG在正常使用下均有相同故障發生,确定出廠安裝缺陷,潤滑脂加注量少,尤其是下面的軸承和光栅編碼器很近,潤滑脂加注量大會污染(rǎn)光栅。高溫引起長效潤(rùn)滑脂失效,軸承(chéng)潤滑脂缺失導緻軸(zhóu)承(chéng)研傷,影響主軸(zhóu)精(jīng)度。Z後,我們找到了砂(shā)輪撞碎的具體原因。

3.2解決方法(fǎ)

維修前的準備工作:

(1)軸承損壞,緊急(jí)采購規格軸承B71924CDP4ADB、B71924E.T.P4S.TB;

(2)針(zhēn)對設計缺陷,确(què)定(dìng)改善潤滑方案。原廠設計沒有注油油道,定期補充潤(rùn)滑脂大拆大(dà)卸難度高;加裝(zhuāng)自動潤滑裝置需要加工注油油路,影響(xiǎng)主軸精(jīng)度;Z後選擇更換長效潤滑脂,将原潤滑脂CENTOPLEX2EP更換為(wéi)ARCANOL-LOAD150,氧化安定性為原潤滑脂(zhī)的三倍,通過高轉速軸承(chéng)溫度(dù)測試和高轉速(sù)潤滑脂粘度測試均比原潤滑脂好很多;

(3)無定(dìng)位标示,自主加工後法蘭定位(wèi)銷。

維修過程:

(1)拆卸。給C軸吊卸留出空間,機床相對位置移動,X軸(zhóu)、Z軸退零位,A軸旋轉半(bàn)位(wèi)。拆除砂輪和夾具(jù),C軸精度檢測并備(bèi)份(fèn)。先後拆除電(diàn)、氣(qì)、油、水管路(lù)将電纜(lǎn)、插頭、接頭等用保鮮膜密封處理,拆除C軸本(běn)體固定螺(luó)釘,拆除V軸本體,拆除上頂尖和支座。

(2)吊卸:吊車使用相應(yīng)吊具進行吊卸,拆卸電主軸附件(配油閥(fá)、拉杆、讀數頭、光栅尺),密封保護處理。

(3)解體:避開水路、油路、軸承确定定位位置,打出定位槽,轉子和定(dìng)子同軸分離,拆卸軸承。記錄安裝順序,調整隔墊位置,清洗所有機械(xiè)零(líng)件,檢查是否有損壞部分。

(4)組裝:領新軸承,清洗後檢查(chá)外觀是否存在出廠缺陷,運轉感官檢查,成組軸承配合驗證,按照軸承(chéng)加注量上(shàng)限加注潤(rùn)滑脂。轉子和定(dìng)子同軸穿入安(ān)裝前部軸承,安裝後部法蘭(lán)蓋,用定位銷定位,安裝(zhuāng)後軸承,測量隔墊厚度(dù)制作新隔墊。緊固後檢(jiǎn)查精度,安裝光栅尺,找正(精度誤差要求在±0.0015mm),安裝讀數頭、夾緊油缸(gāng)。

(5)恢複:電主軸吊裝回位,芯軸找正,上頂尖與主軸同軸度精度誤差在0.01mm以内,Z軸與C軸平行度側向誤差±0.001mm,正向誤差前傾0.004mm。緊固C軸本體,精度複查,先後恢(huī)複水、油、氣、電線路,安裝夾具進行試(shì)車。

3.3再次改進

機床恢複後沒有再(zài)發生砂輪撞碎,但是兩周後光栅尺頻繁(fán)報警,周期從(cóng)1次/2周很快發展為(wéi)3次/天。經過分析找出原因如下(xià):恢複時(shí)長效潤滑脂按照軸承(chéng)加潤滑脂上限加注(zhù),主軸高速旋轉時高溫和離心作用使基(jī)礎油滲(shèn)出(chū)污染光栅尺。從圖紙(zhǐ)可以看出C軸夾緊拉杆(gǎn)處設計(jì)上采用間隙(xì)密封,拆裝恢複後間隙會加大,松開夾緊的油缸動作就(jiù)是一個打油的過程,冷卻油會從(cóng)縫隙吸入,污染光栅(shān)尺等精度元件;

改進方法為:減(jiǎn)少潤滑脂,按上限的1/2添加潤滑脂,避免高速旋轉時産生(shēng)高溫使基礎油滲出。在夾緊拉杆(gǎn)處添加三層密封圈密(mì)封(fēng),防止冷卻油(yóu)滲入,加裝密封圈後的實物如圖3。

圖3 加裝密封圈

3.4電主軸維修注意事項

結合圖(tú)紙确定拆卸安裝方案(àn),對電主軸精度檢測進(jìn)行備份,所有電、氣、油、水管路(lù)接頭及備件拆卸(xiè)後注意密封,記錄(lù)好拆卸安裝順序,在維修過程中要随時(shí)查看圖紙,并結合實際和經驗來進行操作,國外設備的電主軸自主維修便(biàn)得心應手。

04 結語

經過維修(xiū)和改進,設備運行穩(wěn)定,半(bàn)年内沒有發生砂輪撞碎(suì)問題。此次(cì)自主維(wéi)修節約了很大成本,積(jī)累了(le)維修(xiū)經驗,使我們深刻體會到自主(zhǔ)維修重要部件的必(bì)要性。之後制作了主軸精度測量點檢作業要領書(shū)和(hé)電主軸軸承更換流(liú)程說明書,建立磨(mó)齒機主(zhǔ)軸相關備件,保障同類故障(zhàng)發生(shēng)時快速(sù)處理。本文的故障處理對同類設備(bèi)具有普(pǔ)遍性,整個(gè)維修過程對同類設備維修具有很大的參考價值。

來源:《制造技術與機(jī)床》2019年第7期

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