2023-03-23
汽輪機主油箱(xiāng)排煙(yān)風機主要給主油箱及各軸(zhóu)承形成微負壓狀态,以利于軸承回油,防止軸承油擋漏油。某電廠(chǎng)350MW機組因主油箱排煙風機原因,導緻(zhì)了個别軸承油擋向外滲油。本文針(zhēn)對此異常現(xiàn)象,對排油煙風機進行了治理,消除了軸承油擋漏油,取得了明顯的效果。
概述
某電廠發電機為空冷發電機,汽(qì)輪機型号為(wéi)C330/N350-17.75/0.981/540/540亞臨界、單軸、雙缸(gāng)、雙排汽、一(yī)次中間(jiān)再熱可調抽汽凝汽(qì)式汽輪機。每台機組整(zhěng)個軸系支承在6個軸承上,其中汽輪機4個(gè),發電機2個(gè)。#1、#2軸承為可傾(qīng)瓦支持軸承(chéng),#3、#4軸承(chéng)為橢圓支持軸承,推力軸承位于高(gāo)中壓轉子後端,為轉子和汽缸的相對死點,近期出現了#4機大機4-2、4-6軸(zhóu)承油檔處滲油嚴重的(de)情況,影響機組的(de)安全、經濟運行。為此,運行管理科技術人員進行認真(zhēn)分析,對可能存在的原因進(jìn)行逐一排查,并針對存在(zài)的原因進行(háng)整改,取得了明顯的效(xiào)果。
1、軸承(chéng)油擋滲(shèn)油現象:
汽輪機軸承油檔滲油現象有以下幾(jǐ)種:
⑴ 4-6軸承(chéng)外(wài)緣輕微甩油滴,造(zào)成軸承及周圍有(yǒu)污垢,漏油(yóu)靠近發電機勵磁系(xì)統容(róng)易引起火災。
⑵ 4-2軸承油擋出同樣存在滲油的問題,造成周圍有油(yóu)污,且4-2軸(zhóu)承靠近中壓後軸封處,此處溫度較高且地方狹窄,漏油不容(róng)易清理,極(jí)易發生火災事故。
2、軸(zhóu)承油擋漏油原因分析:
造成油檔(dàng)滲油的原因:
⑴ 軸承(chéng)油檔間隙(xì)調整不合适,超出廠(chǎng)家設(shè)計範圍,甚至軸承油檔損壞,導緻滲油。軸承固定外油檔是固定在軸承箱上,與軸承同心,可調整量小。而在軸運行時,其運行軌迹為橢圓形狀,橢(tuǒ)圓的長軸方向必然磨損油擋齒片,使得間隙變大(dà),軸承箱内四處噴濺的透平油順着間(jiān)隙往外溢流。
⑵ 軸承箱内負壓較小或者形成正壓,導緻油氣向外噴射,凝結成(chéng)油滴。經過(guò)技術人員長時間的觀察,發現外油檔處存在的(de)輕微滲油現象可能不(bú)是滲油,而(ér)是冒出的油煙凝結成(chéng)油(yóu)滴。因(yīn)為油煙是軸與軸承摩擦生熱使潤滑油産(chǎn)生的,其比重較輕,自然留在軸承(chéng)箱的上部空間(jiān),若軸承座有負壓,便可以随着回油管返回主油箱,但現在軸(zhóu)承座内負壓太小,使得滞留的(de)油煙密(mì)度(dù)越來越大,當壓(yā)力達(dá)到一定值時,必(bì)然從間隙處往外冒出。
3、對策措施(shī):
針對以上原(yuán)因分析,采取下列措施(shī)。
⑴ 利用停運機(jī)會對軸承油檔進行檢查,是否存在間隙變大(dà)的情況,及時(shí)根據廠家要求進(jìn)行重新調整。此項工作需(xū)機組停運後執行。
⑵ 對主油箱(xiāng)的排煙風機系統(tǒng)進行排查,通過現場查看#4機排煙風機入口壓力為-1.4KPa,較其(qí)他機(jī)組偏低,排(pái)煙風機出力不足(zú),于(yú)是在01月30日安排啟動備用排煙風機,經啟動備用風機後,軸承油擋滲油現象減少,說明本台(tái)機組油擋漏(lòu)油是由于排煙風機出力所引起。具體數據對比(bǐ)如下:
進一步對排油煙風機進行檢查,發(fā)現排煙風機出口平衡管道發熱,判(pàn)斷可能排煙風機出口平衡管道逆止門裝反,造成排煙風機出力(lì)降低,排煙風機入口負壓(yā)降低,導緻軸承(chéng)油煙不能及時排走,經油擋漏出。我廠#1機組存在同樣(yàng)問題,需利用停運機會對排煙風(fēng)機出口平衡管道解體後(hòu)檢查。現機組保持兩台排煙風機運行(háng)軸承甩油現象消失。
4、總結
通過對(duì)#4機組個别軸(zhóu)承油擋滲油進行(háng)分(fèn)析、治理,發現軸承油擋漏油是由于排煙風機入口負壓低導緻,排煙風機入口負壓低是由于出口(kǒu)平衡(héng)管逆止闆裝反所緻,待機(jī)組(zǔ)停運後将逆止闆調回即可,解決了軸承油擋漏(lòu)油問題。
(來(lái)源:鷹眼研究)
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